现代矿业 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (03): 110-113,138.
姜文杰
JIANG Wenjie
摘要: 为实现某含钛高炉渣中钛资源的高效回收利用,采用硝酸加压浸出工艺,在硝酸用 量 2.3 M(M 为高炉渣质量,硝酸浓度 60%)、浸出液固比 3∶1、浸出温度 150 ℃、浸出时间 1.5 h 的条 件下,高炉渣中钙、镁、铝浸出率分别为 98.10%、97.97% 和 95.58%,可获得 TiO2、SiO2含量分别为 42.01% 和 44.81% 的浸出渣;浸出渣采用常压碱浸工艺,在氢氧化钠用量 0.4 N(N 为加压酸浸渣质 量)、浸出温度 40 ℃、浸出时间 1.5 h、浸出液固比 3∶1 的最佳反应条件下,硅浸出率为 95.20%,钛损 失率为 0.56%。试验结果表明:采用硝酸加压浸出—常压碱浸脱硅工艺制备低钙镁富钛料,最终得 到了 TiO2含量 85.50%、CaO 含量 0.08%、MgO 含量 0.11%、SiO2含量 3.12% 的富钛料,产品质量符合 相关行业标准,为含钛高炉渣的资源化利用提供了新的路径。