现代矿业 ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (01): 129-133.
张祖刚1 张若川2
摘要: 国外某混合铁矿石全铁品位 36.59%,磁性铁中铁含量26.85%,为高效回收该铁资源和 降低入磨矿量,开展了预选工艺试验研究。研究结果表明,原矿破碎至-20 mm经干式磁选抛尾可获 得产率 88.08%、铁品位 38.63%的精矿,精矿品位仅提高2.35个百分点;粗精矿经高压辊磨至-3 mm, 经1粗1精弱磁选可获得产率 63.02%、铁品位 50.37% 的精矿,精矿品位提高11.86个百分点;高压辊 磨产品-3 mm样经弱磁选,弱磁精矿中-0.15 mm粒级产率 39.48%、铁品位高达 64.75%,筛分脱水可直 接作为铁精矿;高压辊磨产品-3 mm样强磁精矿经隔渣,筛下产品溜槽重选可获得作业产率 32.10%、 铁品位 62.60%的精矿。基于多碎少磨及节能减排的目标,推荐该混合铁矿石预选原则流程为原矿常 规破碎—高压辊磨(-3 mm)—湿式磁选+SLon高梯度强磁选粗颗粒预选抛尾—筛分脱水—筛上粗粒 精矿磨矿—筛下矿浆弱磁选+重选直接拿精矿的预选工艺。